摘要:選取鄂爾多斯某礦井水反滲透濃縮后的濃鹽水為處理目標,采用高密池工藝去除濃鹽水中的硬度與硅。實 驗詳細分析石灰與碳酸鈉加藥量等工藝條件對除硬除硅效果的影響。實驗結果與高密池實際運行結果表明硅的去 除與總硬的去除是一個矛盾體,硅的去除與總硬度的去除呈現相反的趨勢。進一步實驗結果表明分步加入 Ca(OH)2 和Na2CO3,硅和總硬度的去除率同時增加,總硬度去除率可達 97.5%,硅的去除率可達 84%。
關鍵詞:反滲透濃鹽水;除硬;除硅;石灰;碳酸鈉
近年來工業(yè)廢水零排放項目與資源化取得長足發(fā)展,新建成的水處理零排放項目多采用“反滲 透膜濃縮 + 二次濃縮 + 蒸發(fā)結晶” 三段工藝進行 廢水處理,其中反滲透濃水中的總硬度和硅含量高,如果不進行高效率的去除,不僅會影響后續(xù)二 次濃縮的產水回收率,而且在進一步濃縮蒸發(fā)結晶的過程中,容易產生硅結垢和鈣鎂離子結垢的問題,破壞蒸發(fā)結晶系統(tǒng)相關設備,影響整體工藝的經濟性與穩(wěn)定性。
現有去除廢水中硬度的方法有:
1) 化學法,包括:石灰軟化法、石灰 - 純堿法、石灰 - 石膏法等;
2) 阻垢劑法;
3)離子交換法;
4)膜分離法,包括:反滲 透法、納濾法、電滲析法、電去離子法;
5)物理法;
去除廢水中硅的方法有:
1)物理化學法:鎂劑脫硅、 鋁鹽脫硅、鐵鹽脫硅、石灰脫硅、電凝聚脫硅等;
2)膜法脫硅:超濾法、納濾法、反滲透法;
3)離子交換脫硅;
4)阻垢劑法;
5)物理法。
石灰 - 純堿法可同時去除暫時硬度和永久硬度,與混凝劑絮凝劑聯(lián)用, 能去除一部分有機物,在大規(guī)模工業(yè)廢水硬度處理中具有廣泛的應用。但是采用石灰 - 純堿法同時除硬除硅相互影響方面的研究不多,有待進一步研究。
鑒于反滲透濃水除硬除硅的迫切需求。本論文以某 礦井水反滲透濃鹽水為研究對象,采用石灰 - 純堿 法進行除硬除硅實驗,重點討論雙堿法在除硬除硅之間的關聯(lián)性,并研究了雙堿法在實際工程應用中的效果,為除硬除硅一體化工藝奠定基礎。
1. 實驗部分
1.1 實驗原料實驗水源:實驗所用水源為礦井水脫鹽段反滲 透濃鹽水,反滲透原水為煤礦井下廢水,反滲透濃鹽水水質見表 1。

實驗藥劑:聚合硫酸鐵 (PFS):液態(tài),含量11.65%,密度1 320 g/L;聚合物(PAM):干粉,陰離子;石灰:干粉,純度91.75%;碳酸鈉:干粉,純度99.39%。實驗過程:取水樣 1 L 放入燒杯中,加入一定量 石灰后在 150 r/min 下攪拌 2 min,然后加入一定量 的碳酸鈉,在 150 r/min 下攪拌 2 min,靜止 15 min后取上清液進行測試。
1.2 檢測方法 檢測分析:總硬度采用 GB/T 6910-2006 與GB/T 6909-2008 分析方法進行檢測;硅含量采用DL/T 502.3-2006 分光光度法進行檢測;pH 采用GB/T 6904-2008 分析方法,PHS-3C 型酸度計進行 檢測;濁度采用 GB/T 12151-2005 分析方法進行檢 測;堿度采用 GB/T 15451-2006 分析方法進行檢測;TDS 采用 GB/T 14415-2007 分析方法進行檢測。
1.3 工藝流程
濃鹽水通過進水泵提升進入高密度沉淀池,在一 個反應格先通過加藥泵投加Ca(OH)2,調節(jié) pH 在 11以上,降低水中硬度、堿度和總硅,然后進入第二個反 應格,投加 Na2CO3 進一步降低廢水硬度,然后進入第 三個反應格,投加聚合硫酸鐵,形成較大絮體,出水進入反應格,投加 PAM 并通過反應攪拌機混合形成大 量成片絮體,進入高密池澄清分離區(qū)域,上清液進入 集水槽流入中和水池。高密池定期排出污泥進入污泥 池,高密池設置刮泥機防止污泥沉積并將污泥刮入中 間污泥斗,然后通過排泥泵排入污泥池。
2 結果與討論
2.1 去除效果影響
2.1.1 石灰加藥量的影響 在原水總硬度 556 mg/L、pH 為 7.4、硅含量為28 mg/L 條件下,只加入 Ca(OH)2,Ca(OH)2 加入量對反滲透濃水除硅的影響如圖 1 所示。由圖 1可知,在含量在 2 000 mg/L 以下,硅的去除率變化不大,并 且去除率很低,Ca(OH)2 的加入量超過 2 000 mg/L后,去除率迅速上升。

在實驗室過程中 pH 隨著 Ca(OH)2 投加量的增 加而增加,因此,進一步追加實驗,同時檢測反應過 程中 pH 的變化,結果如圖 2 所示。由圖 2 可知,在 原水總硬度 648 mg/L、pH 為 7.75、硅含量為 31mg/L 條件下,隨著 Ca(OH)2 加入量的增加,硅的去 除率逐漸提高,并且 pH 也在增加。這可能是由于Ca(OH)2 加入量增加,pH 升高,導致硅溶解度增加, 進而有更多的可溶解硅與 Ca(OH)2 反應被去除。

2.1.2 碳酸鈉加藥量的影響
在原水總硬度 648 mg/L、pH 為 8.35、硅含量為32 mg/L、pH 加入量為 2200 mg/L 條件下,Na2CO3 加入量對反滲透濃水除硅除硬度的影響如圖 3 所 示。由圖 3 可知,隨著 Na2CO3 加入量的增加,硅的去 除率逐漸降低,但是硬度的去除率逐漸上升。

進一步進行驗證。在原水總硬度 556 mg/L、pH為 7.4、硅含量為 28 mg/L、Ca(OH)2 加入量為 1 000mg/L 條件下,拉大 Na2CO3 加入量的范圍,結果如圖 4 所示。得出同樣的結論,硬度去除率升高的同時硅的去除率降低,硬度的去除率最高可達 95%。從以 上結果可以看出,二氧化硅的去除與總硬的去除是 一個矛盾體,硅的去除率與總硬度的去除率呈現相反的趨勢。

2.1.3 分步加藥的影響
根據以上結果,在投加 Ca (OH)2 的同時投加Na2CO3 不能同時高效的去除硅和總硬度。為此,先 投加 Ca(OH)2,然后取反應后的上清液,在上清液中投加 Na2CO3。在原水總硬度 450 mg/L、pH 為 8.3、硅含量為 30 mg/L 的條件下進行實驗,具體實驗條件及分步加藥對硅、硬度的去除率見表 2。

由表 2 可知,隨著 Ca(OH)2 和 Na2CO3 加入量的增加,硅和總硬度的去除率同時逐漸上升,總硬度去 除率可達 97.5%,硅的去除率可達 84%。因此除硬度 和除硅可以分為兩步走,先投加足量的 Ca(OH)2 將 硅降低到一個相對較低的范圍,然后取上清液再投加Na2CO3 降低總硬,可同時達到高效除硅除硬的效果。
2.2 應用分析
2.2.1 項目工藝簡介工藝應用項目為鄂爾多斯某礦井水零排放與資 源化項目。高密池工藝段來水為前段反滲透濃水,反 滲透濃水進入原水調節(jié)池,經過高密池除硅除硬后, 進入后續(xù)多介質過濾、樹脂軟化器進一步去除硬度 后,進入高壓反滲透膜系統(tǒng)進行進一步脫鹽處理,產 水回用,濃水送往后續(xù)蒸發(fā)結晶段進行處理。
2.2.2 工藝應用效果 項目高密池工藝從 2018 年 8 月 20 日至 10 月20 日的運行情況見圖 5。由圖 5 可知,來水總硬度去 除率穩(wěn)定在 95%以上,說明高密池工藝可以很好的去 除水中硬度,但是硅的去除率比較低,這與前文實驗結果吻合,所以后續(xù)高密池可以進行改進,先投加 足量的 Ca (OH)2 將硅降低到一個相對較低的范圍,經過沉淀后,上清液進入后續(xù)反應池再投加 Na2CO3 降低總硬度,可同時達到高效除硅除硬的效果。

2.2.3 工藝運行成本
項目高密池工藝的噸水運行成本:Ca (OH)2 消 耗量為 8 631 kg/d,運行費用為 0.28 元 /t;Na2CO3 消 耗量為 21 533 kg/d,運行費用為 2.08 元 /t;混凝劑消耗量為 1 033.6 kg/d,運行費用為 0.04 元 /t;助凝 劑消耗量為 10.33 kg/d,運行費用為 0.01 元 /t;電耗54 000 kWh,運行費用為 1.85 元 /t;污泥處理費 50元 /t,運行費用為 0.38 元 /t。藥劑消耗量取實際運行中加藥量平均值。項目藥劑價格與電費按照市場價 格計算,項目噸水運行成本為 4.64 元。
3 結 論
1) 在反滲透濃鹽水實驗與高密池工藝實際運行情況中,硅的去除與總硬的去除是一個矛盾體,硅的去除率與總硬度的去除率呈現相反的趨勢;
2)采用分步加入 Ca(OH)2 和 Na2CO3 的實驗方法,硅和總 硬度的去除率同時提高,總硬度去除率可達 97.5%, 硅的去除率可達 84%;
3)現有高密池工藝項目噸水處理成本為 4.64 元,可以對高密池工藝進行改進, 先投加足量的 Ca(OH)2 將硅降低到一個相對較低的范圍,經過沉淀后,上清液進入后續(xù)反應池再投加Na2CO3 降低總硬,可同時達到高效除硅除硬的效果,有望降低整體項目水處理成本。