vx公眾號(hào):垃圾發(fā)電搬磚工
案例1.某公司爐跳機(jī)保護(hù)信號(hào)冗余度不足,誘發(fā)機(jī)組跳閘。
2014年7月9日,西南某公司#32機(jī)組ETS保護(hù)動(dòng)作,首出故障原因是‘MFT動(dòng)作’;但DCS系統(tǒng)檢查不到MFT動(dòng)作信號(hào),MFT發(fā)送到ETS系統(tǒng)的信號(hào)回路絕緣完好。
原因分析:
鍋爐MFT跳閘回路發(fā)送到汽輪機(jī)保護(hù)ETS系統(tǒng)的動(dòng)斷觸點(diǎn)信號(hào)僅有一路,冗余度不足;MFT動(dòng)作繼電器輔助觸點(diǎn)、硬接線回路、信號(hào)輸入I/O通道等均有可能故障或受外界影響誤發(fā)信號(hào),引發(fā)‘爐跳機(jī)’保護(hù)動(dòng)作。
暴露問題:
(1)部分主要保護(hù)按照‘寧誤動(dòng),不拒動(dòng)’原則設(shè)計(jì),保護(hù)信號(hào)冗余度不足,可靠性較低。該保護(hù)設(shè)計(jì)不滿足《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》(國(guó)能安全【2014】161 號(hào))第9.4.3條‘所有重要的主、輔機(jī)保護(hù)都應(yīng)采取“三取二”邏輯判斷方式,保護(hù)信號(hào)影遵循從取樣點(diǎn)到輸入模件全程相對(duì)獨(dú)立的原則,缺應(yīng)系統(tǒng)原因側(cè)點(diǎn)數(shù)不夠,應(yīng)有防保護(hù)誤動(dòng)措施’的要求。
(2)對(duì)不滿足條件的重要保護(hù)的整改不及時(shí)。
防范措施:
(1)根據(jù)《火力發(fā)電廠熱工自動(dòng)化系統(tǒng)可靠性評(píng)估技術(shù)導(dǎo)則》(DL/T 261-2012)第6.2.3.4條要求,MFT繼電器應(yīng)送出三路動(dòng)斷觸點(diǎn)至ETS裝置,在ETS內(nèi)進(jìn)行三取二邏輯判斷后跳閘;三保護(hù)信號(hào)從取樣到I/O數(shù)據(jù)采集,應(yīng)全程保持獨(dú)立性。
(2)對(duì)原安裝設(shè)計(jì)設(shè)備回路進(jìn)行檢查,必要時(shí)更換繼電器及其信號(hào)傳輸回路。
(3)嚴(yán)格把關(guān)設(shè)計(jì)、安裝過程。
案例2.爐膛壓力取樣防堵裝置堵塞,爐膛壓力保護(hù)誤動(dòng)
2013年12月05日,某公司#5機(jī)組爐膛壓力高高1、爐膛壓力高高2開關(guān)動(dòng)作,保護(hù)誤動(dòng),鍋爐MFT。
原因分析:
1.事故后檢查發(fā)現(xiàn),爐膛壓力高高1、爐膛壓力高高2壓力開關(guān)位于蒸汽吹灰槍附近,受水汽影響非常嚴(yán)重,且兩個(gè)測(cè)點(diǎn)取樣管嚴(yán)重堵塞。一般,壓力取樣裝置安裝在煙氣流動(dòng)線路的外側(cè),遠(yuǎn)離蒸汽吹灰槍,接近爐膛頂部。
2.爐膛壓力防堵裝置內(nèi)沒有防堵結(jié)構(gòu),是空罐子,防堵效果很差。事情的發(fā)生可能是由于熱態(tài)的焦或灰堵住取樣口,并對(duì)取樣系統(tǒng)內(nèi)的空氣進(jìn)行加熱,導(dǎo)致壓力迅速升高,保護(hù)誤動(dòng)。
3.沒有一本規(guī)程完整明確提出相關(guān)的要求。
《電站煤粉鍋爐爐膛防爆規(guī)程》(DL/T 435 -2004)第3.2.8條‘爐膛壓力檢測(cè)?!狱c(diǎn)四周不應(yīng)有吹灰孔等強(qiáng)氣流擾動(dòng)?!瘍H相對(duì)吹灰孔提要求。
《電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范——第5部分:熱工自動(dòng)化》(DL/T 5190.5-2004)第 4.3.1.4條‘爐膛壓力取源部件的位置應(yīng)符合鍋爐廠規(guī)定,宜設(shè)置在燃燒室火焰中心的上部’;第4.3.3條‘測(cè)量帶有灰塵或氣粉混合物等介質(zhì)的壓力時(shí),應(yīng)采取具有防堵和/或吹掃結(jié)構(gòu)的取壓裝置’。強(qiáng)調(diào)防堵與吹掃。
《火力發(fā)電廠熱工自動(dòng)化就地設(shè)備安裝、管路及電纜設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》(DL/T 518202004)第4.1.11條‘測(cè)量帶有粉塵的混濁介質(zhì)的壓力時(shí),應(yīng)設(shè)置具有防堵或吹掃結(jié)構(gòu)的取源部件’ 第4.1.12條‘爐膛壓力取源部件,宜設(shè)置在燃燒室火焰中心的上部(具體位置由鍋爐廠確定),取源部件應(yīng)具有防堵或吹掃設(shè)施’。要求幾乎完成同上一條。
暴露問題:
(1)未考慮到吹灰器蒸汽對(duì)爐膛壓力取樣管的影響。
(2)對(duì)基建器期間對(duì)防堵裝置驗(yàn)收不嚴(yán)格、或不清楚其原理。
(3)對(duì)相關(guān)規(guī)程不熟悉。
防范措施:
(1)遠(yuǎn)離蒸汽吹灰槍,在爐膛火焰中心中上部、氣流擾動(dòng)小的地方重新選擇合適的爐膛壓力取樣點(diǎn)(煙氣氣流外上部,接近爐頂)。
(2)更換不合格的防堵裝置或加裝吹掃裝置。
(3)、取樣筒傾角大于450的要求,取樣筒口光滑。
(4)參考《火力發(fā)電廠熱工自動(dòng)化系統(tǒng)檢修運(yùn)行維護(hù)規(guī)程》(DL/T 774-2015)第5.4.2.3.3條要求,細(xì)化現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備定期工作內(nèi)容,加強(qiáng)取樣管路定期吹灰、利用停爐機(jī)會(huì)對(duì)爐膛內(nèi)部取樣口進(jìn)行檢查、清理積灰、結(jié)焦體。
案例3.某公司因邏輯用保護(hù)的信號(hào)和畫面顯示的信號(hào)又不一致,在做閥門活動(dòng)試驗(yàn)時(shí),鍋爐MFT保護(hù)誤動(dòng)
2015年4月20日11:46,某公司#1機(jī)進(jìn)行主汽門、調(diào)門全程活動(dòng)性試驗(yàn),當(dāng)運(yùn)行人員按操作票順序執(zhí)行至第6 條“高壓主汽門試驗(yàn)”,#1高壓主汽門全關(guān)時(shí),鍋爐MFT保護(hù)誤動(dòng)。機(jī)組跳閘后,儀控人員對(duì)高壓主汽門位置開關(guān)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)送往FSS做MFT邏輯的#2高壓主汽門全關(guān)位置開關(guān)存在積水現(xiàn)象。
原因分析:
(1)送往FSSS做MFT邏輯的#2高壓主汽門全關(guān)位置開關(guān)積水,導(dǎo)致#2高壓主汽門全關(guān)行程開關(guān)誤發(fā),并一直保持著。當(dāng)正在進(jìn)行全程活動(dòng)性試驗(yàn)的#1高壓主汽門全關(guān)后,兩個(gè)高壓主汽門關(guān)閉的信號(hào)就同時(shí)出現(xiàn),且旁路處于關(guān)閉狀態(tài),汽輪機(jī)停機(jī)信號(hào)發(fā)出,從而觸發(fā)鍋爐MFT保護(hù)動(dòng)作。
(2)#2主汽門門桿的漏汽凝結(jié)成水后沿著電纜滲入位置開關(guān),引起高壓主汽門全關(guān)信號(hào)不正常動(dòng)作。
(3)控制系統(tǒng)用于邏輯保護(hù)的信號(hào)和畫面顯示的信號(hào)源頭不一致,不能起到有效的監(jiān)控作用。
(4)各種規(guī)程中沒有要求‘保護(hù)信號(hào)必須在操作員站顯示’條款,只有‘可靠性’規(guī)程中規(guī)定,各種故障狀態(tài)必須在操作員站顯示,以供運(yùn)行分析的要求。(太顯而易見,反而沒人重視)
暴露問題:
(1)對(duì)主汽門位置開關(guān)檢查維護(hù)不及時(shí)。機(jī)組啟動(dòng)時(shí)主汽門門桿漏汽,主汽門位置開關(guān)的防水措施不到位,導(dǎo)致漏汽凝結(jié)后沿電纜滲入位置開關(guān)。
(2)保護(hù)梳理工作中有欠缺,使得控制系統(tǒng)用于邏輯聯(lián)鎖保護(hù)的信號(hào)和畫面顯示的信號(hào)源頭不一致。
防范措施
(1)將重要聯(lián)鎖保護(hù)信號(hào)顯示在操作員上,保證聯(lián)鎖保護(hù)信號(hào)與操作員畫面顯示的信號(hào)一致,便于監(jiān)控。
(2)在進(jìn)行重要在線試驗(yàn)前,應(yīng)由熱工先期進(jìn)行信號(hào)檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。
(3)發(fā)生漏汽漏水現(xiàn)象后,熱工專業(yè)應(yīng)及時(shí)做好防護(hù)措施,并檢查相關(guān)設(shè)備是否存在積水、絕緣下降的現(xiàn)象。
案例4.某公司電纜軟管倒灌水至一次風(fēng)機(jī)6A因出口擋板電動(dòng)頭,導(dǎo)致一次風(fēng)機(jī)跳閘。
2015年7月11日22:41,#6機(jī)組運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)機(jī)6A跳閘,聯(lián)跳磨煤機(jī)6A/6C,機(jī)組負(fù)荷減至500MW。風(fēng)機(jī)跳閘后,運(yùn)行人員確認(rèn)跳閘原因系“風(fēng)機(jī)運(yùn)行且出口擋板全關(guān)”保護(hù)動(dòng)作所導(dǎo)致,進(jìn)一步檢查一次風(fēng)機(jī)6A出口擋板電動(dòng)頭內(nèi)部有積水,清理積水并對(duì)電動(dòng)頭內(nèi)部控制卡件進(jìn)行烘潮處理,仍無法正常操作,后經(jīng)檢修人員更換控制卡件后電動(dòng)頭操作正常,7月12日15:10,一次風(fēng)機(jī)6A 重新投入運(yùn)行。
原因分析:
(1)一次風(fēng)機(jī)6A出口擋板電動(dòng)頭內(nèi)部進(jìn)水,導(dǎo)致一次風(fēng)機(jī)6A跳閘。
(2)“燦鴻”臺(tái)風(fēng)引起暴雨,造成電纜橋架進(jìn)水,雨水經(jīng)電纜橋架沿一次風(fēng)機(jī)6A出口擋板電動(dòng)頭電纜軟管倒灌到電動(dòng)頭內(nèi)部,引起電動(dòng)頭控制卡件短路故障。
暴露問題:
(1)增加電纜軟管時(shí),墨守成規(guī),不考慮是否發(fā)揮電纜軟管防燙、防磨、防砸功能。
(2)對(duì)電纜橋架、電纜軟管未作雨水引流措施。
防范措施:
(1)對(duì)全廠電動(dòng)頭電纜軟管進(jìn)行檢查,對(duì)電纜軟管從上到下走向的電動(dòng)頭進(jìn)行電纜軟管鉆孔疏水引流處理。
(2)未按裝電纜軟管的設(shè)備,其電纜如不存在燙、砸、磨的風(fēng)險(xiǎn),不再增加保護(hù)管。
案例5.重要保護(hù)的一次元件可靠性差,導(dǎo)致軸向位移保護(hù)誤動(dòng)
2012年5月6日,某發(fā)電公司#14機(jī)組(300MW)在電負(fù)荷200MW時(shí),汽機(jī)保護(hù)系統(tǒng)ETS發(fā)軸向位移ETS動(dòng)作信號(hào),AST電磁閥動(dòng)作,汽機(jī)跳閘,大聯(lián)鎖保護(hù)動(dòng)作,鍋爐MFT動(dòng)作,發(fā)電機(jī)逆功率保護(hù)動(dòng)作跳閘。
原因分析:
(1)歷史數(shù)據(jù)顯示軸向位移保護(hù)軸向位移1信號(hào)點(diǎn)(在保護(hù)動(dòng)作時(shí)位移值由-0.48mm突增+1.78mm;而其它的瓦溫、振動(dòng)、軸向位移無明顯變化;軸向位移1外部回路絕緣良好。軸向位移1探頭是上海生產(chǎn)的,性能不穩(wěn)定,是本次保護(hù)誤動(dòng)的直接原因。
(2).軸向位移保護(hù)采用二取一邏輯判斷,是本保護(hù)誤動(dòng)的間接原因。
(3)元件采購(gòu)過程,購(gòu)買了沒有經(jīng)生產(chǎn)驗(yàn)證、證明設(shè)備性能可靠性的設(shè)備,是本次保護(hù)誤動(dòng)重要原因。
暴露問題:
(1)對(duì)元器件采購(gòu)把關(guān)不嚴(yán)
(2)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)差,對(duì)規(guī)程不熟悉。
防范措施:
(1)對(duì)關(guān)鍵保護(hù)元件,應(yīng)采用經(jīng)大量機(jī)組驗(yàn)證的可靠性高一級(jí)元件,提高保護(hù)的可靠性。
(2)軸向位移保護(hù),應(yīng)按‘3取2’或‘4取2’的邏輯判斷要求設(shè)計(jì),所有一次信號(hào),均應(yīng)有品質(zhì)判斷功能,降低保護(hù)誤動(dòng)的概率。
案例6.某公司軸向位移保護(hù)設(shè)計(jì)不規(guī)范,誘發(fā)的保護(hù)誤動(dòng)
2016年2月1日10時(shí)10分,#2機(jī)組(350MW)負(fù)荷245MW,主蒸汽溫度568℃,壓力20MPa,再熱蒸汽溫度561℃,壓力3.15MPa,給水流量794t/h,給煤量114t/h,A、D、E磨煤機(jī)運(yùn)行,A、B一次風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)運(yùn)行,A、B汽動(dòng)給水泵運(yùn)行。其他各系統(tǒng)和設(shè)備運(yùn)行參數(shù)正常,軸位移1顯示0.34mm 、軸位移2顯示0.36mm #2機(jī)組供熱正常。10時(shí)11分02秒,#2機(jī)組跳閘,負(fù)荷至0,鍋爐MFT,熱工首發(fā)“汽機(jī)跳閘”信號(hào)。汽機(jī)ETS首發(fā)“軸向位移大停機(jī)”信號(hào)。
事件原因:
(1)#2機(jī)#1軸承瓦振信號(hào)跳變,熱控人員在#2機(jī)TSI機(jī)柜內(nèi)端子排上拆解大機(jī)#1軸承瓦振信號(hào)線的過程中,由于用力稍大,使得鄰近的接線不牢固的#2機(jī)組軸向位移信號(hào)1線開路,輸出值原來的0.34mm升至2.46mm。軸向位移大停機(jī)信號(hào)經(jīng)2選1后輸送至ETS,導(dǎo)致保護(hù)動(dòng)作。
(2)重要跳機(jī)保護(hù)未按‘3取2’或‘4取2’(或或與)邏輯設(shè)計(jì),而采用2選1保護(hù)設(shè)計(jì)。
(3)未及時(shí)緊固接線,信號(hào)線標(biāo)號(hào)不清楚,光線不充足。
暴露問題:
(1)公司對(duì)重要保護(hù)的邏輯設(shè)計(jì)不重視。
(2)公司日常檢修維護(hù)不到位,部分日常工作為要求進(jìn)行。
防范措施:
(1)優(yōu)化軸向位移保護(hù)邏輯。
(2)改善TSI柜的照明,加強(qiáng)日常維護(hù)工作的管理。
案例7:某公司300MW機(jī)組更換小機(jī)LVDT引發(fā)的停機(jī)事故
2015年4月3日12時(shí)51分,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)汽動(dòng)給水泵油動(dòng)機(jī)的一個(gè)開度反饋突然由41.54降為-25,機(jī)組其它參數(shù)穩(wěn)定。熱工檢修人員13時(shí)05分趕到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),檢查發(fā)現(xiàn)汽動(dòng)給水泵油動(dòng)機(jī)LVDT1連桿脫落,即辦理工作票進(jìn)行檢修,14時(shí)08工作票辦理完畢。14時(shí)18分在重新連接LVDT1時(shí),LVDT1反饋值瞬間升高至55%,小機(jī)調(diào)門指令由25%升至34%,汽動(dòng)給水泵轉(zhuǎn)速突然升高,相應(yīng)給水流量由930t/h升至1180t/h,汽包水位隨即升高,因偏差大給水自動(dòng)切除,運(yùn)行人員立即手動(dòng)調(diào)整水位,調(diào)整無效,汽包水位最高升至305mm,14時(shí)20分,汽包水位高保護(hù)動(dòng),機(jī)組跳閘。
原因分析:
(1)小機(jī)LVDT采用2選高值,當(dāng)LVDT1連桿脫落時(shí),自動(dòng)判斷為壞點(diǎn),不影響運(yùn)行。但‘壞點(diǎn)’判斷僅限對(duì)信號(hào)是否超出量程范圍作出判斷,所以當(dāng)重新連接LVDT1時(shí),LVDT1顯示值瞬間升至55%,并立刻參與邏輯運(yùn)算。
(2)熱工處理缺陷前將LVDT1反饋故障跳小機(jī)保護(hù)切除,未將閥門控制卡上LVDT1接線拆除;或未將LDTV1信號(hào)強(qiáng)制為0.
(3)自動(dòng)回路判斷閥門開度遠(yuǎn)大于調(diào)門指令,且偏差超出允許值,程序立刻執(zhí)行自/手動(dòng)切換命令,小機(jī)調(diào)門指令在瞬間由25%上升至34%。原則上,控制器只有在手動(dòng)情況下才執(zhí)行控制指令跟蹤閥位的功能,不存在閥門閥位越變現(xiàn)象。而在本事故中,功能模塊執(zhí)行順序不正確,因而出現(xiàn)首先執(zhí)行控制器指令跟蹤功能,后執(zhí)行自動(dòng)/手動(dòng)切換功能(因時(shí)間太短,未完全跟蹤)的現(xiàn)象。
(4)運(yùn)行人員反應(yīng)不及時(shí)。
暴露的問題
(1)小機(jī)LVDT1脫落現(xiàn)象暴露出熱工人員檢修質(zhì)量不過關(guān)、日常巡檢不到位。
(2)早期控制系統(tǒng)在控制邏輯的完整性和可靠性存在漏洞。
(3)熱工人員對(duì)控制系統(tǒng)邏輯功能過度信賴,對(duì)可能發(fā)生的問題估計(jì)不足,采取的安全措施不全面。(4)公司運(yùn)行人員對(duì)故障處理失敗帶來的危害性估計(jì)不足,執(zhí)行安全措施意志不堅(jiān)定。
防范措施
(1)對(duì)LVDT1進(jìn)行重新連接并緊固,同時(shí)對(duì)LVDT2螺栓進(jìn)行了緊固。對(duì)振動(dòng)劇烈環(huán)境中的接線進(jìn)行排查,采取緊固、增加墊片、備用螺母等措施。加強(qiáng)日常巡檢,同時(shí)完善相關(guān)邏輯(增加緩沖判斷環(huán)節(jié)、調(diào)整模塊執(zhí)行順序),避免類似缺陷再次發(fā)生。
(2)處理重要系統(tǒng)缺陷時(shí),從故障處理過程中可能發(fā)生的對(duì)人身與機(jī)組安全產(chǎn)生各種極端危險(xiǎn)的影響出發(fā),做好危險(xiǎn)點(diǎn)分析和安全技術(shù)措施;如在當(dāng)前無法確保人身安全與設(shè)備安全的情況下,應(yīng)積極向上級(jí)反應(yīng),待安全條件具備后再進(jìn)行故障處理。
(3)運(yùn)行人員在處理重要故障前,認(rèn)真檢查安全措施是否齊全、是否已經(jīng)執(zhí)行;如條件不具備或熱工人員無法確保安全的工況下,應(yīng)在低負(fù)荷段、停機(jī)狀態(tài)下進(jìn)行檢修等。
(4)熱工部門認(rèn)真執(zhí)行工程質(zhì)量驗(yàn)收工作、加強(qiáng)熱工人員的技能及安全培訓(xùn)。
案例8:某公司300MW機(jī)組鍋爐總風(fēng)量低保護(hù)冗余信號(hào)未分散配置模件而引發(fā)MFT。
2015年6月27日,某公司#3機(jī)組鍋爐總風(fēng)量小于25%保護(hù)動(dòng)作。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),#3機(jī)組#10DPU柜D2卡件故障,導(dǎo)致故障卡件上的兩路總風(fēng)量小于25%信號(hào)誤發(fā),鍋爐最小總風(fēng)量保護(hù)MFT動(dòng)作。
原因分析:
#10DPU柜內(nèi)D2卡件上第17、18通道為鍋爐總風(fēng)量低于25%信號(hào)的輸出通道,且此信號(hào)輸出繼電器采用常閉節(jié)點(diǎn)(正常工作時(shí)帶電);當(dāng)卡件故障或失電時(shí),輸出繼電器失電,導(dǎo)致風(fēng)量低信號(hào)發(fā)出,觸發(fā)了鍋爐總風(fēng)量低MFT保護(hù)動(dòng)作。
暴露問題:
(1)重要保護(hù)冗余信號(hào)未充分分散配置。DCS系統(tǒng)#10DPU柜內(nèi)D2卡件上設(shè)置兩個(gè)鍋爐總風(fēng)量低于25%通道輸出,一旦卡件故障或失電,將造成鍋爐總風(fēng)量低于25%保護(hù)(三取二)中的兩個(gè)條件成立,保護(hù)動(dòng)作。
(2)熱控設(shè)備管理部大小修管理不到位,在以往的大小修作業(yè)中沒有認(rèn)真梳理排查裝置性安全隱患。
防范措施:
(1)根據(jù)《火力發(fā)電廠熱工保護(hù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》(DL/T 5428 -2009)第5.3.5.3條“冗余I/O信號(hào)應(yīng)通過不同的I/O模件和通道引入引出”及《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》(國(guó)能安全[2014]161號(hào))第9.4.3條‘ 所有重要的主、輔機(jī)保護(hù)都應(yīng)采用“三取二”的邏輯判斷方式,保護(hù)信號(hào)應(yīng)遵循從取樣點(diǎn)到輸入模件全程相對(duì)獨(dú)立的原則……’的要求,增加DO卡件,分散配置最小風(fēng)量信號(hào)輸出信號(hào)。
(2)對(duì)主保護(hù)和重要輔機(jī)保護(hù)進(jìn)行梳理,發(fā)現(xiàn)保護(hù)冗余輸入信號(hào)的分散性不滿足規(guī)程要求的,應(yīng)積極進(jìn)行整改,避免再次發(fā)生因卡件故障導(dǎo)致的保護(hù)誤動(dòng)。
案例9:某電廠300MW機(jī)組磨煤機(jī)軸承燒毀事故
某電廠鍋爐采用東方鍋爐廠生產(chǎn)的亞臨界壓力中間一次再熱的自然循環(huán)鍋爐,制粉系統(tǒng)為中間儲(chǔ)倉(cāng)式制粉系統(tǒng),四臺(tái)鋼球磨煤機(jī)承擔(dān)機(jī)組的制粉工作。2014年某月某日,機(jī)組帶滿負(fù)荷運(yùn)行,四臺(tái)磨煤機(jī)正常工作。突然,巡視人員現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)B磨煤機(jī)軸承燒紅,通知集控運(yùn)行人員及時(shí)將B磨停下。運(yùn)行人員及時(shí)調(diào)看B磨煤機(jī)軸承溫度,發(fā)現(xiàn)軸承溫度已達(dá)到270℃。且溫度上升趨勢(shì)是平緩上升,最后經(jīng)檢修人員確認(rèn)軸承已經(jīng)燒毀。
原因分析:
(1)作為機(jī)組的重要輔機(jī),磨煤機(jī)設(shè)置有軸承溫度高于60℃聯(lián)鎖停止磨煤機(jī)的保護(hù),但是在溫度達(dá)到270℃時(shí)保護(hù)未動(dòng)作,經(jīng)熱控人員檢查發(fā)現(xiàn)是由于邏輯里面的連接的保護(hù)測(cè)點(diǎn)不是實(shí)際的溫度測(cè)點(diǎn)。
(2)未設(shè)置有溫度超溫聲光報(bào)警,在溫度達(dá)到報(bào)警值時(shí)未及時(shí)提醒運(yùn)行人員。
(3)運(yùn)行人員監(jiān)盤不力,溫度上升過程高達(dá)2個(gè)小時(shí),在2個(gè)小時(shí)的時(shí)間里運(yùn)行人員未發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)B軸承溫度異常。
暴露問題:
(1)重要參數(shù)未設(shè)置聲光報(bào)警。
(2)機(jī)組保護(hù)邏輯試驗(yàn)時(shí),未按要求在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)點(diǎn)處模擬。
(3)運(yùn)行人員監(jiān)盤不認(rèn)真。
防范措施:
(1)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,機(jī)組停機(jī)時(shí)間達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的時(shí)間時(shí)應(yīng)做所有輔機(jī)及主機(jī)的保護(hù)邏輯靜態(tài)試驗(yàn)。
(2)做靜態(tài)試驗(yàn)時(shí)采取在源點(diǎn)加模擬信號(hào)的方法進(jìn)行。
(3)增設(shè)重要參數(shù)的報(bào)警窗口。
案例10.某公司不按要求的方法進(jìn)行聯(lián)鎖保護(hù)試驗(yàn),導(dǎo)致再熱器空燒保護(hù)誤動(dòng)。
2013年8月27日,某發(fā)電公司#2機(jī)組(660MW)在A修后點(diǎn)火啟動(dòng)過程中,熱工人員根據(jù)值長(zhǎng)命令將防再熱器空燒保護(hù)投入運(yùn)行。該保護(hù)投入不久,鍋爐MFT動(dòng)作,機(jī)組停機(jī)。
原因分析:
(1)事故后調(diào)查發(fā)現(xiàn),減溫水截止閥關(guān)閉信號(hào)被誤當(dāng)作低旁關(guān)閉信號(hào)被接入再熱器防空燒保護(hù)回路。由于某種原因,減溫水截止閥關(guān)閉,從而觸發(fā)了再熱器防空燒MFT保護(hù)動(dòng)作;
(2)該保護(hù)誤動(dòng)的另一原因是,調(diào)試單位及發(fā)電公司的熱工人員在調(diào)試過程中和列次機(jī)組啟動(dòng)前未嚴(yán)格執(zhí)行熱工連鎖保護(hù)試驗(yàn)‘實(shí)做’的要求進(jìn)行試驗(yàn),而是采用了軟件模擬的方法進(jìn)行試驗(yàn),喪失了多次發(fā)現(xiàn)保護(hù)邏輯缺陷的機(jī)會(huì)。
暴露問題:
(1)公司在基建調(diào)試過程中,相關(guān)檢修人員沒有認(rèn)真參與。
(2)公司的聯(lián)鎖保護(hù)試驗(yàn)防范不規(guī)范,把關(guān)不嚴(yán)。
防范措施:
(1)認(rèn)真執(zhí)行連鎖保護(hù)的試驗(yàn)要求,從嚴(yán)制定聯(lián)鎖保護(hù)試驗(yàn)卡,規(guī)范試驗(yàn)防范;如涉及閥門開或關(guān)、電機(jī)啟或停、壓力高或低、液位高或低等重要保護(hù)信號(hào),應(yīng)明確要求采用物理方法進(jìn)行。
(2)嚴(yán)格把關(guān)試驗(yàn)的過程,杜絕不規(guī)范的試驗(yàn)方法。
案例11. 投/退凝氣器真空保護(hù),導(dǎo)致ETS誤動(dòng)。
2012年5月15日,某發(fā)電公司在機(jī)組(350MW)啟動(dòng)過程中,熱工人員根據(jù)值長(zhǎng)命令將凝汽器真空保護(hù)低保護(hù)投入運(yùn)行后,機(jī)組凝汽器真空低ETS保護(hù)動(dòng)作,機(jī)組跳閘。
原因分析:
(1)事故后調(diào)查發(fā)現(xiàn),熱工人員在真空壓力開關(guān)回裝完畢后,忘記打開取樣管的二次門,凝汽器真空低信號(hào)一直保持著;該保護(hù)投入后,凝氣器真空低保護(hù)立刻動(dòng)作,是本次事故的直接原因。
(2)該機(jī)組采用雙PLC控制器實(shí)現(xiàn)ETS保護(hù)功能,一般情況下不可以先查閱保護(hù)信號(hào)的狀態(tài)、或保護(hù)狀態(tài)的提示,再執(zhí)行投保護(hù)的方式;控制器功能落后是本次事故的間接原因。
(3)熱工人員投保護(hù)前,未事先檢查保護(hù)信號(hào)的狀態(tài)是否正確,是本次事故的重要原因。
暴露問題:
(1)熱工人員工作不仔細(xì),或部分熱工人員對(duì)重要保護(hù)的邏輯不夠熟悉。
(2)構(gòu)成ETS功能邏輯的PLC功能落后,ETS邏輯設(shè)計(jì)思想落后,無法實(shí)現(xiàn)先監(jiān)控后投保護(hù)的正常操作過程。(盲人騎瞎馬,哪有不跳機(jī)?)
防范措施:
(1)完善保護(hù)投入制度,要求熱工人員在投保護(hù)前,應(yīng)通過所有可能的方法,判斷保護(hù)信號(hào)是否正常。
(2)投保護(hù)前,如因資料欠缺或其它原因一時(shí)不能確定(專攻方向不同造成的)的,應(yīng)咨詢精通本領(lǐng)域的同事,而后進(jìn)行工作
(2)更新PLC控制器,優(yōu)化ETS保護(hù)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)保護(hù)信號(hào)及保護(hù)狀態(tài)的監(jiān)控、保護(hù)系統(tǒng)投入的功能。
案例12.將閥門行程開關(guān)動(dòng)作信號(hào)等同于閥門狀態(tài)信號(hào),導(dǎo)致磨煤機(jī)誤動(dòng)
2013年3月11日,某發(fā)電公司#2機(jī)組(350MW)E磨煤機(jī)出口#3、#4煤粉排出閥同時(shí)瞬時(shí)出現(xiàn)關(guān)閉信號(hào),引起磨煤機(jī)E跳閘,保護(hù)誤動(dòng)2次。
原因分析:
(1).事后調(diào)查發(fā)現(xiàn)閥門電纜絕緣較差,在某種外在干擾因素的影響下,煤粉排出閥的關(guān)閉行程開關(guān)兩根信號(hào)線之間出現(xiàn)瞬時(shí)短路,誤發(fā)煤粉排出閥關(guān)閉行程開關(guān)動(dòng)作信號(hào);
(2).由于在磨煤機(jī)保護(hù)里,將煤粉排出閥關(guān)閉行程開關(guān)動(dòng)作信號(hào)等同于煤粉排出閥關(guān)閉狀態(tài),最終導(dǎo)致磨煤機(jī)跳閘信號(hào)。
暴露問題:
(1).混淆閥門開、關(guān)狀態(tài)與閥門開關(guān)行程狀態(tài)的之間的關(guān)系。(可靠性規(guī)程:其它執(zhí)行機(jī)構(gòu)與行程開關(guān)的規(guī)定)
防范措施:
(1).從閥門驅(qū)動(dòng)模塊特定端口取閥門關(guān)狀態(tài)信號(hào)。
(2).采用閥門開行程未動(dòng)作信號(hào)與關(guān)行程開關(guān)動(dòng)作信號(hào)共同搭建閥門關(guān)狀態(tài)。
案例13:某電廠因低加旁路電動(dòng)門未聯(lián)鎖打開,鍋爐MFT動(dòng)作
2015年05月27日02時(shí)30分左右,某電廠#1機(jī)#1一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)反饋全開,而后又全關(guān),主汽溫度降低,最低降至400℃,當(dāng)時(shí)負(fù)荷為441MW,02時(shí)34分,#6低加水位高于640mm,低加解列條件觸發(fā),#6低加入口電動(dòng)門和#5低加出口電動(dòng)門聯(lián)鎖關(guān)閉,#5、#6低加旁路電動(dòng)門聯(lián)鎖開指令發(fā)出,而閥門就地未動(dòng)作,導(dǎo)致除氧器水位無法補(bǔ)水,02:44分,除氧器水位低于1500mm,兩臺(tái)給水泵跳閘,鍋爐MFT動(dòng)作。
原因分析
(1)一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)反饋跳變。
一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)為L(zhǎng)imitorque牌電動(dòng)執(zhí)行器,在長(zhǎng)期使用過程中多次發(fā)生動(dòng)葉擺動(dòng)影響機(jī)組運(yùn)行的情況,分析認(rèn)為可能為執(zhí)行器的控制板發(fā)生故障,導(dǎo)致執(zhí)行器的控制系統(tǒng)紊亂,自身進(jìn)行開關(guān),影響風(fēng)機(jī)出力。
(2)#5、#6低加旁路電動(dòng)門聯(lián)鎖未能打開。
#1機(jī)跳閘后,04:30分,模擬低加解列試驗(yàn),#5、#6低加旁路電動(dòng)門可以正常聯(lián)鎖打開。結(jié)合#1機(jī)組啟動(dòng)前的閥門試驗(yàn)以及停機(jī)以后運(yùn)行人員的手動(dòng)試驗(yàn)結(jié)果判斷,在低加解列過程中,低加旁路閥前后可能存在較大的壓差、旁路閥執(zhí)行器的力矩太小等因素,導(dǎo)致低加旁路閥聯(lián)鎖打開失敗。
(3)主汽溫度低保護(hù)未正常動(dòng)作。
機(jī)組運(yùn)行中,主汽溫低保護(hù)沒有正常動(dòng)作,分析可能導(dǎo)致保護(hù)拒動(dòng)的原因:a.該保護(hù)在機(jī)組性能試驗(yàn)過程中退出,試驗(yàn)完成后熱工人員未及時(shí)投入,并未做好保護(hù)投退記錄;b.保護(hù)系統(tǒng)無保護(hù)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控畫面,運(yùn)行人員未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)主汽溫保護(hù)未投。
暴露問題
(1)熱工專業(yè)三級(jí)監(jiān)督管理人員均未認(rèn)真履行自己職責(zé),對(duì)一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉多次發(fā)生不明原因的擺動(dòng)故障(特別是重要熱工設(shè)備)不夠重視,沒有認(rèn)真檢查、分析、采取有效的消除或預(yù)防措施,導(dǎo)致一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉發(fā)生全開全關(guān)現(xiàn)象。
(2)熱工保護(hù)邏輯設(shè)計(jì)沒有保護(hù)‘投/退’監(jiān)控畫面,運(yùn)行人員無法監(jiān)控保護(hù)是否有效‘投/退’,也未盡到負(fù)責(zé)投/退保護(hù)的責(zé)任。
(3)熱工在檢修工作結(jié)束后也未徹底檢查是否存在強(qiáng)制信號(hào)。
(4)相關(guān)專業(yè)人員沒有認(rèn)真討論,低加水位高保護(hù)及聯(lián)鎖邏輯執(zhí)行順序、時(shí)間點(diǎn)把握不太合理。
(5)低加旁路閥門執(zhí)行器的力矩太小,關(guān)鍵時(shí)候無法帶載工作。
防范措施
(1)加強(qiáng)熱工專業(yè)三級(jí)監(jiān)督管理。加強(qiáng)熱工專業(yè)的三級(jí)管理,對(duì)重要設(shè)備的故障、反復(fù)發(fā)生的故障應(yīng)認(rèn)真限期整改;各級(jí)技術(shù)人員、負(fù)責(zé)人員應(yīng)認(rèn)真檢查、分析故障的結(jié)癥,采用有效措施,消除故障;短期無法消除的故障,應(yīng)采取可靠的預(yù)防措施。。
(2)設(shè)計(jì)較為完善的熱工保護(hù)‘投/退’管理系統(tǒng)、保護(hù)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控專用畫面,保障運(yùn)行人員可以有效地監(jiān)控保護(hù)投入情況。
(3)與相關(guān)專業(yè)的認(rèn)真討論,優(yōu)化低加水位高保護(hù)聯(lián)鎖的邏輯。低加水位高保護(hù)動(dòng)作過程中,使低加旁路閥前后差壓保持在較低的程度。
(4)安裝力矩較大的旁路電動(dòng)執(zhí)行器,或?qū)?zhí)行器的力矩調(diào)整到較大且滿足帶載運(yùn)行的位置上。
(5)加強(qiáng)教育,提高熱工人員責(zé)任性。在機(jī)組啟動(dòng)前、工作結(jié)束前等幾個(gè)關(guān)鍵階段,應(yīng)認(rèn)真復(fù)核,在確認(rèn)無強(qiáng)制信號(hào)、設(shè)備正常后,方可結(jié)束工作。
案例14.某公司#32機(jī)組操作員站同時(shí)離線
2014年4月7日,某公司#32機(jī)組主機(jī)兩只數(shù)據(jù)交換機(jī)突然同時(shí)失電,導(dǎo)致所有操作員站離線,嚴(yán)重影響運(yùn)行人員正常操作。
原因分析:
公司DCS控制系統(tǒng)兩臺(tái)數(shù)據(jù)交換機(jī)的電源僅使用一只復(fù)合式的電源切換器(正常情況下,可以同時(shí)輸出一路UPS、一路保安電源),當(dāng)該電源切換器損壞無輸出時(shí),兩臺(tái)數(shù)據(jù)交換機(jī)同時(shí)失電,導(dǎo)致操作員站離線;復(fù)合式的電源切換器,是本系統(tǒng)的一個(gè)瓶頸設(shè)備。
暴露問題:
對(duì)電源裝置冗余度、危險(xiǎn)分散的重要性認(rèn)識(shí)不夠。數(shù)據(jù)交換器電源設(shè)計(jì)的不滿足《火力發(fā)電廠熱工自動(dòng)化系統(tǒng)可靠性評(píng)估技術(shù)導(dǎo)則》(DL/T 261-2012)第6.5.1.1.a).1)條‘操作員站、工程師站、數(shù)據(jù)服務(wù)器、通信網(wǎng)絡(luò)的工作電源,應(yīng)分別單獨(dú)通過切換裝置接入。否則,操作員站和通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的電源應(yīng)合理分配在兩路電源上’的要求。
防范措施:
增設(shè)電源切換裝置,冗余的數(shù)據(jù)交換機(jī)分別配置獨(dú)立的電源切換裝置,消除電源瓶頸,提高系統(tǒng)的可靠性。
案例15.某公司#6機(jī)組汽泵組TSI電源模塊均故障導(dǎo)致重要參數(shù)失去監(jiān)控,機(jī)組緊急停運(yùn)。
2015年10月29日 02:03,6號(hào)機(jī)組負(fù)荷550MW,三期集控運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)控制室大屏發(fā)“MTSI POWER LOSS”報(bào)警,汽泵組6A/6B及電泵振動(dòng)、軸向位移參數(shù)顯示壞值,即刻撤出機(jī)組AGC,保持負(fù)荷穩(wěn)定,并立即通知儀控人員處理。儀控人員到現(xiàn)場(chǎng)后進(jìn)行了初步檢查,發(fā)現(xiàn)是汽泵組TSI柜兩個(gè)電源模塊都有故障,安全風(fēng)險(xiǎn)很大,運(yùn)行匯報(bào)省調(diào)同意后,#6機(jī)組于2:33解列調(diào)停消缺。
原因分析:
(1)汽泵組TSI柜兩塊電源模塊都發(fā)生故障,導(dǎo)致軸向位移、振動(dòng)等重要參數(shù)顯示壞值,無法監(jiān)控,需停運(yùn)處理。
(2)汽泵組TSI柜兩個(gè)電源模塊其中一塊電源模塊故障后,由于另外一塊電源模塊也老化,導(dǎo)致其帶負(fù)荷能力下降,無法獨(dú)立支撐小機(jī)TSI機(jī)柜的運(yùn)行。對(duì)換下的電源模塊檢測(cè)發(fā)現(xiàn)脈寬調(diào)制芯片供電電容老化,導(dǎo)致芯片供電不足無法正常運(yùn)行。
暴露問題:
(1)檢修電源時(shí),未開蓋檢查,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)電容老化現(xiàn)象。
(2)電源切換試驗(yàn)時(shí),速度過快,單電源的帶載能力沒有得到充分考驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)不合格電源。
防范措施:
(1)按DL/T774-2015 的要求檢修,及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常電源裝置。
(2)電源切換試驗(yàn)時(shí),應(yīng)讓單電源獨(dú)立支撐機(jī)柜運(yùn)行8小時(shí)以上,考驗(yàn)單電源的帶載能力。
(3)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分散原則,增加一對(duì)TSI電源,各小機(jī)TSI配置獨(dú)立的電源裝置。
案例16.某公司用METS輸出命令觸發(fā)汽動(dòng)給水泵RB,導(dǎo)致汽動(dòng)給水泵RB不動(dòng)作
2013年03月12日,某公司#4機(jī)組(660MW)負(fù)荷650MW,4A、4B、4C、4D、4E、4F制粉系統(tǒng)運(yùn)行,4A、4B汽動(dòng)給水泵運(yùn)行,其余各輔機(jī)運(yùn)行正常,機(jī)組各參數(shù)正常;18:54分17秒, #4機(jī)4A汽動(dòng)給水泵B主油泵跳閘(B相接地),54分18秒4A汽動(dòng)給水泵A主油泵及直流油泵聯(lián)啟;在啟動(dòng)過程中,因4A汽動(dòng)給水泵低油壓保安油蓄能器未能起到緩沖壓力作用,滑油壓力由0.2MPa瞬間降至0.046MPa,4A汽動(dòng)給水泵主汽門關(guān)閉(停運(yùn)),給水泵RB功能未動(dòng)作。
原因分析:
4A小機(jī)交流油泵聯(lián)動(dòng)過程中,掛閘油壓低,隔膜閥上腔油壓降低,隔膜閥打開,造成ASL低3個(gè)開關(guān)同時(shí)動(dòng)作,MEH判斷停機(jī)(非故障跳閘), 發(fā)出停止指令,小機(jī)主氣門以及調(diào)門關(guān)閉。由于RB邏輯內(nèi)給水泵RB觸發(fā)條件為METS發(fā)出的小機(jī)跳閘命令信號(hào),而過程中未觸發(fā)相應(yīng)開關(guān)動(dòng)作,METS系統(tǒng)PLC無動(dòng)作指令輸出,RB邏輯未收到RB觸發(fā)信號(hào),所以RB未動(dòng)作。
暴露問題:
對(duì)RB的基本定義不清楚。
《火力發(fā)電廠輔機(jī)故障減負(fù)荷》(DL/T1213-2013)第3.3條(RB定義) ‘輔機(jī)故障降負(fù)荷。當(dāng)機(jī)組發(fā)生部分主要輔機(jī)跳閘故障,使機(jī)組最大理論出力低于當(dāng)前實(shí)際負(fù)荷,機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)將機(jī)組負(fù)荷快速降低到所有輔機(jī)實(shí)際所能達(dá)到的相應(yīng)出力,并能控制機(jī)組參數(shù)在允許范圍內(nèi)保持機(jī)組繼續(xù)運(yùn)行?!?/b>定義中指出觸發(fā)RB的條件是主要輔機(jī)跳閘故障,不是METS發(fā)出的停機(jī)命令;否則,就縮小了定義的適用范圍。在本案中,是小機(jī)跳閘故障(無論何種原因)。
防范措施:
(1)根據(jù)《火力發(fā)電廠輔機(jī)故障減負(fù)荷》(DL/T1213-2013)第4.2.4條機(jī)組觸發(fā)RB條件‘輔機(jī)跳閘或停運(yùn)’的要求優(yōu)化二期RB功能(如安全油壓低三取二)。
(2)類似的,如ETS系統(tǒng)直接向MFT發(fā)跳閘命令,也作相應(yīng)的改進(jìn)。
案例17.某公司#2瓦溫度高保護(hù)單點(diǎn)設(shè)計(jì),導(dǎo)致保護(hù)誤動(dòng)跳機(jī)。
2014年07月05日,#1機(jī)負(fù)荷280MW,#1機(jī)#2瓦溫度(左側(cè))先從79℃突升到123.5℃,熱工保護(hù)自動(dòng)退出;而后#2瓦溫度下降至105℃左右(報(bào)警值107℃),熱工保護(hù)又自動(dòng)恢復(fù)投入狀態(tài),最后當(dāng)#2瓦溫度再次上升到112.7℃(約歷時(shí)4秒),汽輪機(jī)瓦溫高保護(hù)誤動(dòng),機(jī)組跳閘。調(diào)閱歷史曲線發(fā)現(xiàn),#2瓦溫度測(cè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的雙支熱電阻的工作用熱電阻工作不穩(wěn)定。(類似,天津某公司的供熱泵溫度高保護(hù)誤動(dòng)作)
原因分析:
(1)參數(shù)設(shè)計(jì)時(shí),曲解了信號(hào)恢復(fù)正常后保護(hù)自動(dòng)復(fù)位的要求。《火力發(fā)電廠熱工自動(dòng)化系統(tǒng)可靠性評(píng)估技術(shù)導(dǎo)則》(DL/T261-2012)第6.2.4.1.b).6)條‘參與保護(hù)的緩變參數(shù),應(yīng)設(shè)置信號(hào)變化率越限報(bào)警且保護(hù)自動(dòng)切除功能,信號(hào)恢復(fù)時(shí),保護(hù)功能應(yīng)自動(dòng)復(fù)歸、報(bào)警信號(hào)應(yīng)手動(dòng)手動(dòng)復(fù)歸’中,‘信號(hào)恢復(fù)’應(yīng)指故障元件經(jīng)處理后可以正確測(cè)量被測(cè)的物理參數(shù);而本案中#2瓦溫度下降至動(dòng)作值之下的105℃時(shí),遠(yuǎn)未到達(dá)軸承正常瓦溫79℃,熱工保護(hù)就自動(dòng)恢復(fù);當(dāng)#2瓦溫度再次緩慢上升時(shí),熱工保護(hù)誤動(dòng),機(jī)組跳閘。
(2)沒有充分利用雙支熱電阻的冗余特性,也是本次保護(hù)誤動(dòng)的原因之一。
暴露問題:
(1)對(duì)恢復(fù)測(cè)點(diǎn)恢復(fù)正常狀態(tài)理解不正確。信號(hào)恢復(fù),是相對(duì)與相關(guān)設(shè)備正常運(yùn)行時(shí)參數(shù),不是低于報(bào)警值或動(dòng)作值的意思。
(2)未充分利用雙支熱電阻的有利條件優(yōu)化保護(hù)系統(tǒng)。
(3)完善保護(hù)信號(hào)的品質(zhì)判斷,可以延緩保護(hù)動(dòng)作的時(shí)間;軟件方法,可以在某種程度上緩解誤動(dòng)的可能,但不能杜絕。
防范措施:
(1)根據(jù)《火電廠熱控系統(tǒng)可靠性配置與事故預(yù)防》第6.2.4.1條e)款‘用于聯(lián)鎖保護(hù)的測(cè)量信號(hào),應(yīng)有壞點(diǎn)質(zhì)量保護(hù)剔除功能并作為二級(jí)報(bào)警信號(hào)在大屏幕上報(bào)警(無論信號(hào)點(diǎn)是否冗余),信號(hào)正常后應(yīng)自動(dòng)恢復(fù)保護(hù)功能’的要求,提高‘正常復(fù)位’的條件,重新優(yōu)化保護(hù)系統(tǒng)。
(2)或參照《火電廠熱控系統(tǒng)可靠性配置與事故預(yù)防》中第14個(gè)優(yōu)化案例,將雙支溫度點(diǎn)中的跳閘值和報(bào)警值組成與邏輯判斷,輸出并報(bào)警;或采用熱電偶測(cè)溫,避免誤動(dòng)。
案例18.某公司接入I/O卡件電氣信號(hào)地線冗余度不足,維護(hù)時(shí)引發(fā)機(jī)組跳閘
2014年7月18日,某公司 #1機(jī)組DCS控制系統(tǒng)#29DPU-B4 I/O卡件發(fā)生故障,在更換B4卡件過程中, A6卡件中的#1發(fā)變組出口QS1(5011-6隔離刀閘)閉合狀態(tài)消失(并網(wǎng)信號(hào)消失),觸發(fā)高旁快開功能、關(guān)閉四段抽汽電動(dòng)閥,汽動(dòng)給水泵轉(zhuǎn)速下降,省煤器入口流量低低保護(hù)動(dòng)作,機(jī)組停機(jī)。
原因分析:
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),眾多送至DCS電氣開關(guān)量信號(hào)公用一根接地線,接入點(diǎn)為B4卡件;公用方式是接地線通過I/O卡件底座總線實(shí)現(xiàn)不同卡件、不同開關(guān)量信號(hào)之間的地線連接;當(dāng)更換B4卡件時(shí),其它卡件上電氣開關(guān)量信號(hào)的地線同時(shí)失去,信號(hào)顯示斷開狀態(tài)。
暴露問題:
(1)設(shè)計(jì)、基建過程中,忽視了對(duì)電氣DI信號(hào)公用地線冗余的重要性?!痘鹆Πl(fā)電廠熱工自動(dòng)化就地設(shè)備安裝管路及電纜設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》(5182-2004)第6.3.4條‘同一安裝單位中的開關(guān)量輸出(DO)與開關(guān)量輸入(DI)可以合用一根電纜’;《火力發(fā)電廠熱工自動(dòng)化就地設(shè)備安裝管路及電纜設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》(5182-2004)條文說明第6.3.1條‘在允許和許可的情況下,電纜合并可以節(jié)省投資,減少拉放電纜的工作量,但要注意,不能給安裝接線及運(yùn)行維護(hù)帶來麻煩’等,以及其他一些規(guī)程,均只說明電纜在某種情況下可以合并,但沒有DI公用地線是否可以合并,及如何合并的要求。
(2)熱工人員在基建時(shí),對(duì)電氣接入信號(hào)的方式不清楚。
防范措施:
(1)在設(shè)計(jì)、基建過程中,重視冗余配置(包括接線),提高可靠性。
(2)在DCS系統(tǒng)DI模件上,增加地線,至少滿足各電氣開關(guān)量輸入DI模件均接入獨(dú)立的地線。
案例19.某公司因邏輯用保護(hù)的信號(hào)和畫面顯示的信號(hào)又不一致,在做閥門活動(dòng)試驗(yàn)時(shí),鍋爐MFT保護(hù)誤動(dòng)
2015年4月20日11:46,某公司#1機(jī)進(jìn)行主汽門、調(diào)門全程活動(dòng)性試驗(yàn),當(dāng)運(yùn)行人員按操作票順序執(zhí)行至第6 條“高壓主汽門試驗(yàn)”,#1高壓主汽門全關(guān)時(shí),鍋爐MFT保護(hù)誤動(dòng)。機(jī)組跳閘后,儀控人員對(duì)高壓主汽門位置開關(guān)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)送往FSS做MFT邏輯的#2高壓主汽門全關(guān)位置開關(guān)存在積水現(xiàn)象。
原因分析:
(1)送往FSS做MFT邏輯的#2高壓主汽門全關(guān)位置開關(guān)積水,導(dǎo)致#2高壓主汽門全關(guān)行程開關(guān)誤發(fā),并一直保持著。當(dāng)正在進(jìn)行全程活動(dòng)性試驗(yàn)的#1高壓主汽門全關(guān)后,兩個(gè)高壓主汽門關(guān)閉的信號(hào)就同時(shí)出現(xiàn),且旁路處于關(guān)閉狀態(tài),汽輪機(jī)停機(jī)信號(hào)發(fā)出,從而觸發(fā)鍋爐MFT保護(hù)動(dòng)作。
(2)#2主汽門門桿的漏汽凝結(jié)成水后沿著電纜滲入位置開關(guān),引起高壓主汽門全關(guān)信號(hào)不正常動(dòng)作。
(3)控制系統(tǒng)用于邏輯保護(hù)的信號(hào)和畫面顯示的信號(hào)源頭不一致,不能起到有效的監(jiān)控作用。
(4)各種規(guī)程中沒有要求‘保護(hù)信號(hào)必須在操作員站顯示’條款,只有‘可靠性’規(guī)程中規(guī)定,各種故障狀態(tài)必須在操作員站顯示,以供運(yùn)行分析的要求。(太顯而易見,反而沒人重視)
暴露問題:
(1)對(duì)主汽門位置開關(guān)檢查維護(hù)不及時(shí)。機(jī)組啟動(dòng)時(shí)主汽門門桿漏汽,主汽門位置開關(guān)的防水措施不到位,導(dǎo)致漏汽凝結(jié)后沿電纜滲入位置開關(guān)。
(2)保護(hù)梳理工作中有欠缺,使得控制系統(tǒng)用于邏輯聯(lián)鎖保護(hù)的信號(hào)和畫面顯示的信號(hào)源頭不一致。
防范措施
(1)將重要聯(lián)鎖保護(hù)信號(hào)顯示在操作員上,保證聯(lián)鎖保護(hù)信號(hào)與操作員畫面顯示的信號(hào)一致,便于監(jiān)控。
(2)在進(jìn)行重要在線試驗(yàn)前,應(yīng)由熱工先期進(jìn)行信號(hào)檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。
(3)發(fā)生漏汽漏水現(xiàn)象后,熱工專業(yè)應(yīng)及時(shí)做好防護(hù)措施,并檢查相關(guān)設(shè)備是否存在積水、絕緣下降的現(xiàn)象。
案例20.某公司#6機(jī)組汽泵組TSI電源模塊均故障導(dǎo)致重要參數(shù)失去監(jiān)控,機(jī)組緊急停運(yùn)。
2015年10月29日 02:03,6號(hào)機(jī)組負(fù)荷550MW,三期集控運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)控制室大屏發(fā)“MTSI POWER LOSS”報(bào)警,汽泵組6A/6B及電泵振動(dòng)、軸向位移參數(shù)顯示壞值,即刻撤出機(jī)組AGC,保持負(fù)荷穩(wěn)定,并立即通知儀控人員處理。儀控人員到現(xiàn)場(chǎng)后進(jìn)行了初步檢查,發(fā)現(xiàn)是汽泵組TSI柜兩個(gè)電源模塊都有故障,安全風(fēng)險(xiǎn)很大,運(yùn)行匯報(bào)省調(diào)同意后,#6機(jī)組于2:33解列調(diào)停消缺。
原因分析:
(1)汽泵組TSI柜兩塊電源模塊都發(fā)生故障,導(dǎo)致軸向位移、振動(dòng)等重要參數(shù)顯示壞值,無法監(jiān)控,需停運(yùn)處理。
(2)汽泵組TSI柜兩個(gè)電源模塊其中一塊電源模塊故障后,由于另外一塊電源模塊也老化,導(dǎo)致其帶負(fù)荷能力下降,無法獨(dú)立支撐小機(jī)TSI機(jī)柜的運(yùn)行。對(duì)換下的電源模塊檢測(cè)發(fā)現(xiàn)脈寬調(diào)制芯片供電電容老化,導(dǎo)致芯片供電不足無法正常運(yùn)行。
暴露問題:
(1)檢修電源時(shí),未開蓋檢查,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)電容老化現(xiàn)象。
(2)電源切換試驗(yàn)時(shí),速度過快,單電源的帶載能力沒有得到充分考驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)不合格電源。
防范措施:
(1)按DL/T774-2015 的要求檢修,及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常電源裝置。
(2)電源切換試驗(yàn)時(shí),應(yīng)讓單電源獨(dú)立支撐機(jī)柜運(yùn)行8小時(shí)以上,考驗(yàn)單電源的帶載能力。
(3)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分散原則,增加一對(duì)TSI電源,各小機(jī)TSI配置獨(dú)立的電源裝置。
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